從試驗(yàn)的情況來看本批次產(chǎn)品在質(zhì)量、工藝、成本上更能滿足煉鋼廠的生產(chǎn)要求。實(shí)施例5、某特鋼廠用20噸中頻爐(+lf爐+vd爐)冶煉20噸的2cr13不銹鋼,中頻爐出鋼、lf爐精煉采用人工投包加料型產(chǎn)品,其產(chǎn)品組分原料的組成是:al粉:,占比總重量11%;al渣灰:;占比總重量22%;cac2粉粒:,占比總重量23%;si-ca-ba粉粒:,占比總重量19%;baco3粉粒:,占比總重量9%;al2o3-cao:,占比總重量5%;cao粉粒:,占比總重量11%。這爐鋼用本產(chǎn)品:55kg;活性cao:110kg。本實(shí)施例中頻爐出鋼前鋼包內(nèi)加本產(chǎn)品10kg、石灰80kg,鋼水熔清后扒除全部爐渣,加本產(chǎn)品20kg,脫氧和覆蓋鋼液,測溫、化驗(yàn),符合工藝要求鋼渣同出,出鋼畢液渣形成,鋼水座包精煉,補(bǔ)加本產(chǎn)品25kg、石灰30kg,2min形成泡沫渣化白渣,適當(dāng)添加碳粉維持白渣,成分、溫度符合工藝要求吊包真空處理,本爐鋼lf環(huán)節(jié)共耗時(shí)29分鐘。對本爐鋼的爐渣分析數(shù)據(jù)為:vd破空后渣樣分析結(jié)果對比(%)本爐鋼與現(xiàn)有技術(shù)對比脫氧及造渣材料噸鋼成本計(jì)算情況:折合噸鋼降成本。本實(shí)施例的效果是:(1)新產(chǎn)品脫氧、脫硫能力優(yōu)于現(xiàn)工藝。(2)成渣速度快,出鋼畢液渣形成,lf爐2min形成高度泡沫化白渣,埋弧升溫效果好。徐州精煉劑加工廠家哪家好?銅川精煉劑公司
對本爐鋼的爐渣分析數(shù)據(jù)為:本爐鋼與現(xiàn)有技術(shù)對比脫氧及造渣材料噸鋼成本計(jì)算情況:折合噸鋼降成本。本實(shí)施例的效果是:(1)新產(chǎn)品的使用實(shí)現(xiàn)了對熔渣的改性。原工藝以sic及硅鋁鈣復(fù)合脫氧劑為主要脫氧材料,脫氧后生成了以sio2為主的玻璃渣,新產(chǎn)品以al、ca為主si和ba為輔替代sic、復(fù)合脫氧劑進(jìn)行脫氧,脫氧產(chǎn)物主要為al2o3、cao,原渣系被改為以cao、al2o3為主的含sio2、mgo的四元渣系,有利于堿度提高,符合含al系列鋼的要求。(2)產(chǎn)品化渣時(shí)間更短,化渣時(shí)間2分30秒左右,白渣速度更快,熔渣高度泡沫化,埋弧升溫效果好,冶煉時(shí)間縮短了10min左右。(3)脫硫效果更好,成品鋼水脫硫率達(dá)到%。(4)從試驗(yàn)爐次的結(jié)果來看,合金收得率優(yōu)于原工藝,初步測算收得率提高了%。(5)鋼水的流動性好。(6)取消caf2,爐齡、包齡使用壽命預(yù)計(jì)延長30%以上。(7)新產(chǎn)品取代現(xiàn)有脫氧造渣方式,鋼水的質(zhì)量得到有效的提高,工人的勞動強(qiáng)度降低,同時(shí)大幅節(jié)約了冶煉的成本,從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出使用新產(chǎn)品直接降成本,其他未計(jì)入。鋼廠在hrb335螺紋鋼生產(chǎn)試用了23爐,使用本批次產(chǎn)品2噸,本實(shí)施例所述各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)論為接均值的具有代表性的爐次。臨滄精煉劑訂制精煉劑的好壞如何檢驗(yàn)?
采用以sic、fe-si為主要脫氧材料的鋼水,其爐渣中的sio2含量高,形成玻璃渣,影響了鋼水的質(zhì)量,新產(chǎn)品脫氧產(chǎn)物與產(chǎn)品中的渣料快速形成熔點(diǎn)低、充分發(fā)泡、流動性好的以cao、al2o3為主的鈣鋁酸四元渣系,將玻璃渣改性。下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)一步闡述:具體實(shí)施方式:說明:下述實(shí)施例中本產(chǎn)品所用原料是:(1)、高位料倉加料型,al粉:含%;al渣灰:含%,含%;si-ca-ba粉粒:含%,含%,%;baco3礦粉粒:含%;al2o3-cao:含%、%;ca(oh)2微粉:含ca(oh)%。(2)、人工投包加料型,al粉:含%;al渣灰:含%、%;cac2粉粒:發(fā)氣量≥250升/千克;si-ca-ba粉粒:含%、%、%;baco3礦粉粒:含%;al2o3-cao:含%、%;cao粉粒:含%。實(shí)施例1、某特鋼廠用70噸電爐(+lf爐)冶煉70噸的60si2mn彈簧鋼,lf爐采用高位料倉加料型產(chǎn)品,其產(chǎn)品組分原料的組成是:al粉:,占比總重量21%;al渣灰:;占比總重量19%;si-ca-ba粉粒:,占比總重量24%;baco3粉粒:,占比總重量9%;al2o3-cao:,占比總重量17%;ca(oh)2微粉:,占比總重量10%。這爐鋼用本產(chǎn)品:;cao:300kg;al2o3-cao:70kg;cac2:10kg;sic:23kg。本實(shí)施例爐前工藝不變,lf爐進(jìn)站開始送電,加cao。
它是白色粉末狀或者顆粒狀,成型呢是需要經(jīng)過多種無機(jī)鹽干燥處理之后按照一定的配比混合制成的,在熔煉鋁的過程中有著很重要的作用。那么,具體作用是什么呢?先說高效熔鋁無毒精煉劑,作用是一級棒。它主要是鋁液內(nèi)部的氫和浮游的氧化夾渣,讓鋁液更加純凈,而且還具有清渣的作用。生成的氣體與氫氣反應(yīng),還可以強(qiáng)力吸附夾渣,就可以起到一定的清渣的作用。熔鋁無毒精煉劑可以用于各種各樣的鋁合金,如果出現(xiàn)意外含鎂元素比較高的合金和鋁鎂合金不能用就可以用于純鋁熔煉,來精煉和清渣啦。在使用的時(shí)候只需要將精煉劑灑在表面就可以了,之后精煉劑就會迅速溶于鋁液中,然后進(jìn)行充分的攪拌。如果借助噴射機(jī),使用惰性氣體將精煉劑噴入的效果會更好,例如可以選擇氮?dú)夂蜌鍤?。進(jìn)行噴射時(shí)候要特別注意,開始要先開氣后供粉,結(jié)束的時(shí)候要先斷粉之后再停氣,這樣是為了防止熔鋁無毒精煉劑堵塞噴管。如果發(fā)現(xiàn)有受潮或者結(jié)塊的情況,要打開包裝在太陽下面曬干就可以繼續(xù)使用了。 精煉劑工程都包括哪些?
金屬冶煉時(shí)用的無鈉精煉劑有哪些特點(diǎn)呢?我們國家是一個(gè)工業(yè)化的過程,在很多大型工廠企業(yè)當(dāng)中會使用到各種各樣的金屬原料。不管是在金屬冶煉的過程當(dāng)中,還是藥品行業(yè),我們都會看見很多添加劑的使用。在很多鋁生產(chǎn)廠家當(dāng)中,無鈉精煉劑的使用是比較的,那么,這種精煉劑有哪些特點(diǎn)呢?在冶煉的過程當(dāng)中加入精煉劑有哪些作用呢?在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中我們都會看見無鈉精煉劑的應(yīng)用是比較的,精煉劑的作用特點(diǎn)比較多,主要是可以鋁液內(nèi)部的氫和浮游的氧化夾渣,然后讓整個(gè)鋁液變得變得更加純凈,去除多余的雜質(zhì)。一般在冶煉鋁的過程中需要進(jìn)行除氣和清渣,您在冶煉的時(shí)候可以適當(dāng)?shù)募尤胍恍┚珶拕?。無鈉精煉劑在高溫的情況下很容易分解,而且吸附能力比較強(qiáng),有的時(shí)候還會從熔體中逸出來,從而起到凈化熔體的作用,需要在精煉階段使用。 精煉劑圖紙的基本知識有哪些?銅川精煉劑公司
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在冶金鑄造的添加劑中,精煉劑與晶粒細(xì)化劑有什么區(qū)別?晶粒細(xì)化劑的作用是細(xì)化晶粒,使組織均勻,進(jìn)而提高機(jī)械性能。而精煉劑不僅可以細(xì)化晶粒還有復(fù)合脫氧功能,提高脫氧效果,有效地改善了鋼液的流動性,大幅減少產(chǎn)品內(nèi)外的夾雜和氣孔,大幅減少縮孔和縮松,提升了產(chǎn)品內(nèi)外的質(zhì)量;除有害雜質(zhì)硫.磷,有效地防止鋼液在轉(zhuǎn)包.澆鑄過程中的吸氣返磷現(xiàn)象;效地去除大量氧化夾雜物,改變它們與鋼液的親和力,改變它們的活性和熔點(diǎn),使之有效分離和上浮,得以除去。銅川精煉劑公司
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