陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

隨著煤炭開采機(jī)械化程度的提高,混入原煤中的矸石量、煤量增加。采用噴水滅塵技術(shù)后,原煤水分增加,需要在工藝流程和選煤設(shè)備等方面采取新的技術(shù)措施。近年來(lái),德國(guó)研制成選矸石用的動(dòng)篩跳汰機(jī)。它既可增大選煤廠處理能力,又能提高全廠的數(shù)量效率和簡(jiǎn)化煤泥水系統(tǒng)。1989年我國(guó)也研制成功了動(dòng)篩式跳汰機(jī),并在生產(chǎn)上應(yīng)用。在洗選粉煤方面,德國(guó)研制出多種洗選煤泥的復(fù)振跳汰機(jī),這種跳汰機(jī)是在正常跳汰周期的進(jìn)氣期迭加幾小時(shí)周期,這樣可以將跳汰機(jī)的洗選下限降到0.2mm左右。分選不完善度I值約為0.18。另一種迭加周期GHH型煤泥跳汰機(jī),該機(jī)的迭加周期特點(diǎn)是低頻為20r/min,在進(jìn)氣階段可加幾個(gè)小脈沖,使床層松散時(shí)間由0.4s延長(zhǎng)到2s多。小脈沖斷續(xù)補(bǔ)充能量的結(jié)果,使得高密度物料下降時(shí),低密度物料仍繼續(xù)懸浮,改善了分層條件提高洗選效果。跳汰機(jī)矸石段、中煤段都有進(jìn)氣、排氣兩個(gè)風(fēng)閥。陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家

陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家,跳汰機(jī)

在通氣使用前必須先試通電,當(dāng)通電時(shí),可以清晰地聽到動(dòng)鐵芯的吸合聲,即可以使用。否則,如線路通暢而無(wú)吸合聲,則可能是動(dòng)鐵芯被卡死,這樣容易燒毀線圈。氣體進(jìn)入活塞左腔時(shí),使活塞(6)向右移動(dòng),這時(shí)右腔排氣,反之,則逆向運(yùn)動(dòng)。當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)接近內(nèi)行程末端時(shí),緩沖桿(6)首先到達(dá)端蓋,緩沖腔封閉主氣路,氣缸中剩余氣體通過針閥瀉出于是這剩余氣體因受壓縮而增壓,此壓力對(duì)對(duì)活塞形成反作用力,使運(yùn)動(dòng)度驟然減慢,產(chǎn)生緩沖作用。緩沖作用的大小可用針閥(13)調(diào)節(jié),針閥向進(jìn)旋時(shí),增加緩沖量,反之,減少緩沖量。單向閥(12)在進(jìn)氣時(shí)開啟,排氣時(shí)關(guān)閉,以增大流通和受壓面積,以利于活塞迅速啟動(dòng)。緩沖作用的目的是防止氣缸在運(yùn)動(dòng)末端產(chǎn)生機(jī)械碰撞。緩沖量越大,活塞行程越小,反之越大。內(nèi)蒙古跳汰機(jī)處理能力跳汰司機(jī)可根據(jù)需要任意調(diào)整跳汰周期和頻率。

陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家,跳汰機(jī)

在實(shí)際操作時(shí)有兩點(diǎn)應(yīng)該注意:一是在同一段中,各分室的風(fēng)閥周期特性要保持一致,否則床層運(yùn)動(dòng)不協(xié)調(diào)。二是要注意檢查旋轉(zhuǎn)風(fēng)閥的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,正確的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,能產(chǎn)生正確的周期,即進(jìn)氣———膨脹———排氣;相反的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,則會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的周期,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和跳汰機(jī)的處理量。電磁風(fēng)閥調(diào)整靈活,可以根據(jù)工作需要迅速調(diào)整風(fēng)閥的周期特性。隨物料的變化,創(chuàng)造良好的床層松散分層條件,以獲得較好的分選效果。在國(guó)內(nèi)外,為了自動(dòng)跳汰周期,出現(xiàn)采用電磁風(fēng)閥的趨勢(shì)。

本系統(tǒng)是SKT系列跳汰機(jī)的數(shù)字部分,主要由浮標(biāo)、傳感器、柜三部分組成。浮標(biāo)將跳汰機(jī)床層的厚度測(cè)出來(lái),測(cè)出來(lái)的床層信號(hào)經(jīng)傳感器轉(zhuǎn)變?yōu)榭杀还褡R(shí)別的電信號(hào),直接送到柜,柜經(jīng)過對(duì)該信號(hào)的處理去跳汰機(jī)洗煤。由此可見浮柜主要由中達(dá)—斯米克PLC、觸摸屏以及直流電機(jī)調(diào)速箱組成,與以前的柜相比,體積更小,重量更輕,工作更可靠,操作更方便。它不僅能完成原來(lái)柜所能完成的功能,而且還增加了許多新的功能,如對(duì)給煤機(jī)的、對(duì)電動(dòng)風(fēng)門和水門的、可以接受原煤和精煤的灰分等新的功能,這些功能本著用戶的實(shí)際需要各有不同。本系統(tǒng)將所有設(shè)備都集成在一個(gè)柜子里,使系統(tǒng)看上去更簡(jiǎn)潔、美觀,而且它還易于擴(kuò)展,方便了用戶以后的設(shè)備改造和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,充分體現(xiàn)了本公司‘一切為用戶著想’的宗旨。標(biāo)是該系統(tǒng)。壓縮空氣從輸入口進(jìn)入旋風(fēng)葉沿切線方向產(chǎn)生強(qiáng)烈旋轉(zhuǎn)。

陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家,跳汰機(jī)

    一開始的空氣脈動(dòng)跳汰機(jī)與現(xiàn)代跳汰機(jī)相比,區(qū)別較大的地方是煤流方向?yàn)闄M向。1901年出現(xiàn)了分選不分級(jí)煤的跳汰機(jī),這種結(jié)構(gòu)形式已具備現(xiàn)代化跳汰機(jī)的基本特點(diǎn)。洗選<80mm物料時(shí),洗選下限可達(dá)到30mm,有時(shí)可降到1~。隨著選煤廠廠型日益擴(kuò)大,出現(xiàn)了雙篩側(cè)空氣室跳汰機(jī)。多數(shù)是將兩個(gè)單體跳汰機(jī)的風(fēng)閥側(cè)的側(cè)壁合而為一,成為兩個(gè)跳汰機(jī)并列的中間隔板。兩側(cè)跳汰床層各用自己的風(fēng)閥,或共用一套風(fēng)閥同時(shí)向兩側(cè)跳汰室供風(fēng)。對(duì)跳汰機(jī)選煤工業(yè)具有重大意義的技術(shù)突破是1958年出現(xiàn)的日本高桑跳汰機(jī)。我國(guó)稱篩下空氣室跳汰機(jī)。這種跳汰機(jī)將空氣改在跳汰室全寬度上液流運(yùn)動(dòng)規(guī)律一樣,振幅均勻,不存在流線長(zhǎng)度和空氣室結(jié)構(gòu)形式的影響。實(shí)踐證明,這種跳汰機(jī)寬度為6~8mm,洗水仍能保持均勻的振幅。此外,篩下空氣室比篩側(cè)空氣室內(nèi)跳汰機(jī)寬度為600~1000mm,因此可以增大下降水流的吸啜力,提高單位面積處理能力。跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)發(fā)展的另一個(gè)重要方面是分選介質(zhì)脈動(dòng)方式的改進(jìn),既風(fēng)閥的改進(jìn)。 油面受壓,壓力將油壓入油管。山西洗煤跳汰機(jī)機(jī)頭

油霧器油杯的油面要適當(dāng),不應(yīng)超過油杯上端。陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家

    采用多室共用數(shù)控風(fēng)閥技術(shù)。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質(zhì)的分選需要,提高處理能力20%以上。結(jié)構(gòu)更加合理,便于運(yùn)輸和安裝,設(shè)備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機(jī)的機(jī)底也由過去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機(jī),洗選<10mm級(jí)末煤。這種跳汰機(jī)不設(shè)排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的活塞跳汰機(jī),突破傳統(tǒng)的洗水脈動(dòng)正弦周期,出現(xiàn)非對(duì)稱周期。活塞跳汰機(jī)的跳汰周期調(diào)整困難,對(duì)原煤性質(zhì)變化適應(yīng)能力差。另外運(yùn)動(dòng)部件磨損較嚴(yán)重,往往導(dǎo)致洗選效果下降,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于掌握,因此仍有采用。對(duì)跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)說,具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機(jī)即無(wú)活塞跳汰機(jī)。它將跳汰機(jī)洗水脈動(dòng)方式有機(jī)械產(chǎn)生的脈沖改為壓縮空氣產(chǎn)生的脈沖,這樣不僅有利于擴(kuò)大跳汰機(jī)分選面積,而且洗水脈動(dòng)參數(shù)也易于調(diào)整,給跳汰機(jī)的操作提供了方便,同時(shí)對(duì)于提高跳汰機(jī)的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件。陜西數(shù)控跳汰機(jī)生產(chǎn)廠家