建議用手動或自動方式重新調整伺服參數(shù);b.確認速度反饋濾波器時間常數(shù)的設置,初始值為0,可嘗試增大設置值;c.電子齒輪比設置太大,建議恢復到出廠設置;d.伺服系統(tǒng)和機械系統(tǒng)的共振,嘗試調整陷波濾波器頻率以及幅值。③機械系統(tǒng):a.連接電機軸和設備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏移,安裝螺釘未擰緊;b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導致負載轉矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機械系統(tǒng)的結合部分是否有異常;c.確認負載慣量,力矩以及轉速是否過大,嘗試空載運行,如果空載運行正常,則減輕負載或更換更大容量的驅動器和電機。觀點四:伺服電機抖動由機械結構、速度環(huán)、伺服系統(tǒng)的補償板和伺服放大器、負載慣量、電氣部分等故障引起。1.機械結構引起的抖動可分為兩種情況:1)空載抖動:a.電動機基礎不牢、剛度不夠或固定不緊。b.風扇葉片損壞,破壞了轉子的機械平衡。c.機軸彎曲或有裂紋??赏ㄟ^緊固螺釘、更換風扇葉片、更換機軸等辦法解決。2)如果加負載后抖動,一般是傳動裝置的故障引起,可判斷以下部位存在缺陷:a.膠帶輪或聯(lián)軸器轉動不平衡。b.聯(lián)軸器中心線不一致,使電動機與所傳動的機械軸線不重合。c.傳動膠帶接頭不平衡。科泰機電不斷進行技術改造,產(chǎn)品質量得到跨越性提高。威海派克伺服驅動器維修服務
眾所周知,伺服電機是運用在機械設備帶動運轉配件之一。有客戶朋友提到,在使用過程出現(xiàn)設備溫度很高的問題,按照正常的使用,大功率直流無刷伺服電機是不會出現(xiàn)此類問題,那么是由哪些原因導致的呢?一:是否用于連續(xù)運轉的場合?伺服電機的特性并不適合于連續(xù)運轉的場合下使用,在此場合下使用時一定會有較高的溫升產(chǎn)生。請重新確認機構動作需求條件并重新評估使用的電機。二:請確認機構動作頻度、周期?走停的動作頻度過高將可能因脈沖輸入停止的時間過短而導致電流尚未下降就又重新,故此時的溫升一定會較高。大功率直流無刷伺服電機建議您可將動作頻度降低以改善溫升問題。三:將RUN電流調小情況可否改善?在轉矩足夠的情況下將驅動器的RUN電流調小將可有效的使溫升降低。但若因扭力的關系一定得使用到較大的電流,大功率直流無刷伺服電機建議您可將電機更換為大一等級的電機后再將電流調低以改善溫升問題。四:將STOP電流調小情況可否改善?在保持力足夠的情況下將驅動器的STOP電流調小將可于電機停止時有效的使溫升降低。但若因停止保持力的關系一定得使用到較大的STOP電流時。 威海派克伺服驅動器維修服務科泰機電引進先進的生產(chǎn)設備和獨特的制作工藝。
技術員解析:在哪些情況下會導致伺服電機抖動?如何解決這些伺服電機抖動問題?分別是如何解決的?例如:加減速時間設置得過小,伺服電機在突然的啟動或者停止的時候會產(chǎn)生高慣性抖動......分別把加減速時間調大可以解決這個問題。下面精選整理網(wǎng)友對伺服電機抖動原因進行的分析,供大家了解借鑒:觀點一:當伺服電機在零速時發(fā)生抖動,應該是增益設高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,比較大可能是電機相序不正確。觀點二:1、PID增益調節(jié)過大的時候,容易引起電機抖動,特別是加上D后,尤其嚴重,所以盡量加大P,減少I,比較好不要加D。2、編碼器接線接錯的情況下也會出現(xiàn)抖動。3、負載慣量過大,更換更大的電機和驅動器。4、模擬量輸入口干擾引起抖動,加磁環(huán)在電機輸入線和伺服驅動器電源輸入線,讓信號線遠離動力線。5、還有就是一種旋轉編碼器接口電機,接地不好的情況很容易造成震動。觀點三:①伺服配線:a.使用標準動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;c.檢查接地端子電位是否有發(fā)生變動,切實保證接地良好。②伺服參數(shù):a.伺服增益設置太大。
如何有效改善伺服電機的溫升問題?伺服驅動器小編分享幾個小妙招,可依下列步驟作做檢查及確認:1.是否用于連續(xù)運轉的場合?伺服電機的特性并不適合于連續(xù)運轉的場合下使用,在此場合下使用時一定會有較高的溫升產(chǎn)生。請重新確認機構動作需求條件并重新評估使用的電機。2.請確認機構動作頻度、周期?走停的動作頻度過高將可能因脈沖輸入停止的時間過短而導致電流尚未下降就又重新,故此時的溫升一定會較高。建議您可將動作頻度降低以改善溫升問題。3.將RUN電流調小情況可否改善?在轉矩足夠的情況下將驅動器的RUN電流調小將可有效的使溫升降低。但若因扭力的關系一定得使用到較大的電流,則建議您可將電機更換為大一等級的電機后再將電流調低以改善溫升問題。4.將STOP電流調小情況可否改善?在保持力足夠的情況下將驅動器的STOP電流調小將可于電機停止時有效的使溫升降低。但若因停止保持力的關系一定得使用到較大的STOP電流時,則建議您可將電機更換為大一等級的電機后再將電流調低以改善溫升問題。5.周圍環(huán)境溫度如何?是否過高?電機溫度=環(huán)境溫度+電機溫升,故環(huán)境溫度較高時,電機的溫度也會因此而較高。建議以加裝安裝散熱面板或散熱風扇的方式來幫助散熱??铺C電不斷自我創(chuàng)新與發(fā)展。
在伺服驅動器速度閉環(huán)中,電機轉子實時速度測量精度對于改善速度環(huán)的轉速控制動靜態(tài)特性至關重要。為尋求測量精度與系統(tǒng)成本的平衡,一般采用增量式光電編碼器作為測速傳感器,與其對應的常用測速方法為M/T測速法。M/T測速法雖然具有一定的測量精度和較寬的測量范圍,但這種方法有其固有的缺陷,主要包括:1)測速周期內(nèi)必須檢測到至少一個完整的碼盤脈沖,限制了比較低可測轉速;2)用于測速的2個控制系統(tǒng)定時器開關難以嚴格保持同步,在速度變化較大的測量場合中無法保證測速精度。因此應用該測速法的傳統(tǒng)速度環(huán)設計方案難以提高伺服驅動器速度跟隨與控制性能??铺C電產(chǎn)品****各大、中、小城市。發(fā)那科伺服驅動器維修電話
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可通過校正傳動裝置使之平衡等辦法解決。2.速度環(huán)問題引起的抖動:速度環(huán)積分增益、速度環(huán)比例增益、加速度反饋增益等參數(shù)不當。增益越大,速度越大,慣性力越大,偏差越小,越易產(chǎn)生抖動。設定較小的增益可維持速度響應,不易產(chǎn)生抖動。3.伺服系統(tǒng)的補償板和伺服放大器故障引起的抖動:電機運動中突然掉電停止,產(chǎn)生很大抖動,與伺服放大器BRK接線端子以及設定參數(shù)不當有關??稍黾蛹訙p速時間常數(shù),用PLC緩慢啟動或停止電機使之不抖動。4.負載慣量引起的抖動:直線導軌和絲桿出現(xiàn)問題引起負載慣量增大。導軌和絲杠的轉動慣量對伺服電機傳動系統(tǒng)的剛性影響很大,固定增益下,轉動慣量越大,剛性越大,越易引起電機抖動;轉動慣量越小,剛性越小,電機越不易抖動??赏ㄟ^更換較小直徑的導軌和絲桿減小轉動慣量從而減小負載慣量來達到電機不抖動。5.電氣部分引起的抖動:a.制動沒打開,反饋電壓不穩(wěn)等因素引起。檢查制動是否打開,通過加編碼器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式輸出一定的的轉矩解決抖動。反饋電壓不正常應先檢查振動周期是否與速度有關,若有關,則應檢查主軸與主軸電機的連接方面是否有故障,主軸以及裝在交流主軸電機尾部的脈沖發(fā)生器是否損壞等。威海派克伺服驅動器維修服務
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