真空檢測常用的有氣壓檢漏、氨敏紙檢漏、熒光檢漏、高頻火花檢漏、放電管檢漏和儀器檢漏等多種方法。標準漏孔指在溫度為23±7、低于-25的干燥空氣中,保持漏孔一端壓強為100千帕±5%,另一端壓強低于1千帕的狀態(tài)下,經(jīng)過校準后確定漏率的漏孔。常用標準漏孔有玻璃毛細管漏孔、薄膜滲氦漏孔、玻璃-白金絲漏孔、金屬壓扁漏孔、多孔金屬或陶瓷漏孔和放射性漏孔等。氣壓檢漏被檢零部件內(nèi)腔充以氣體(一般為空氣),充氣壓力的高低視零部件的強度而定,一般為(2~4)×105帕。用皂液涂于零部件可疑表面處,有氣泡出現(xiàn)處便是漏孔位置。用這種方法小可檢漏率為5×10-3帕·升/秒的漏孔。此外,還可將充氣的零部件浸在清凈的水槽中,氣泡形成處便是漏孔位置。用水槽顯示漏孔,方便可靠,并能同時全部顯示出漏孔位置。如氣泡小、成泡速度均勻、氣泡持續(xù)時間長,則為×10-2~13帕·升/秒漏率的漏孔。如氣泡大、成泡持續(xù)時間短,則為13~103帕·升/秒漏率的漏孔。氨敏紙檢漏將被檢零部件內(nèi)腔抽空后,充入壓力為(~2)×105帕的氨氣,在可疑表面處貼上溴酚藍的試紙或試布,用透明膠紙封住,試紙或試布上有藍斑點出現(xiàn),即是漏孔的位置。用這種方法可檢漏率為7×10-4~106帕·升/秒的漏孔。凝汽器進行輔助支撐。閻良區(qū)檢測鈦管查漏公司哪家好
其耐壓和壽命都達不到標準中的壁厚公差要求,盡量不使用此種工藝生產(chǎn)的鈦彎頭。如何提高鈦管道壽命?提高鈦管件壽命而成為管道設計技術領域的一大學術難題。彎頭推擠工藝是在八十年代中、后期由日本引入我國的一項鋼制彎頭生產(chǎn)新技術。由于該工藝可實現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn),并且生產(chǎn)的彎頭壁厚均勻一致,因而它迅速取代了傳統(tǒng)工藝。相繼又研制出無縫鈦三通、無縫異徑管等無縫鈦管件產(chǎn)品,無縫管件的大直徑可達Φ219,并達到了ASTMB363—95標準要求。推制鈦彎頭的加工是以無縫鈦管作為坯料,在專屬推制擠壓機上采用管徑小于成品口徑的坯料推制擠壓成型,成形模固定在主機上不動,有一活動推力推動管坯從右方向左方前進,坯料在成型模時,受到加熱及保護,成型過程中管坯受到擴漲,對成型過程中受力分析表明,其不同部位的受力大小是不同的,但都是二向受壓,一向受拉,即軸向受壓、徑向受壓、周向受拉。整個變形過程中直徑逐漸變大、彎曲、長度縮短而厚度基本不變。用網(wǎng)絡法的實驗結果證實,彎頭成型時的變形主要發(fā)生在下部。坯料上畫上均勻網(wǎng)格,成型中可觀察到彎頭背部成型時方格變化不大,到腹部變形越嚴重,網(wǎng)格在周向被拉長,軸向被壓縮,而網(wǎng)格總面積不變。 周至比較好的鈦管查漏公司哪家好安世豪電力科技有限公司一直專注于公司主要是針對火力發(fā)電廠鈦管查漏技術。
凝汽器鈦管泄漏處理:1)凝汽器半側隔離堵漏,水室放水及打開凝汽器循環(huán)水室人孔門時均應緩慢操作并注意真空下降情況,防止造成真空急劇下降使機組跳閘。2)凝汽器單側退出前應先降負荷至60%,單側退出后視凝汽器真空情況機組帶相應的負荷5)水質(zhì)異常時,化學運行人員應加強水質(zhì)的檢測,及時匯報水質(zhì)變化情況6)如汽水品質(zhì)進一步惡化,應嚴格按汽水品質(zhì)四級管理規(guī)定進行處理。3)凝汽器鈦管泄漏時應及時處理并加強對真空及凝汽器水位的監(jiān)視。4)根據(jù)在線檢漏儀分析泄漏側,進行凝汽器半側隔離堵漏。
凝汽器鈦管泄漏原因分析,從實踐來看,造成镢汽器鈦管泄漏的原因大概有一下幾方面。第1,在低壓缸檢修期間防護板布置安裝不到位,使工器具、零部件不慎掉λ凝汽器中,從而導致鈦管被嚴重砸傷。第在機組運行中,因凝汽器鈦管上部位置布設了很多的管道以及疏水防護板等,如果這些裝置安裝焊接岀現(xiàn)了問題就可能發(fā)生脫落、斷裂,進而掉入橛汽器中將鈦管砸傷。第三,對于礙器鈦管而言,尤其是靠近疏水口位置,因疏水消能器失效,導致大量高能疏水蒸汽沖刷管子,以致于鈦管嚴重減薄而發(fā)生穿漏。此外,清洗鈦管過程中,所選用的橡膠zi彈硬度過大時,很容易劃傷鈦管內(nèi)壁。在進入凝汽器內(nèi)施工前,施工人員必須佩戴好安全帶,確認安全帶鉤掛的位置符合安全作業(yè)的要求;
凝汽器鈦管泄漏的原因及處理:1)某電廠規(guī)劃裝機總容量6x1000MW,1期工程首先安裝2臺型號為N1000-26.25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回熱抽汽凝汽式汽輪機。凝汽器為N-51500型雙背壓、雙殼體、表面型,殼體和水室為全焊接結構,水室人孔門布置在凝汽器上部,凝汽器管束材質(zhì)為鈦管。帶外護包殼的7,8號低壓加熱器分別安裝于A,B凝汽器喉部。2)1號機停機,對凝汽器汽側進行檢査,發(fā)現(xiàn)凝汽器內(nèi)8號低加外護包殼局部脫落(共有3塊掉落在凝汽器鈦管上),并擊傷多根凝汽器鈦管。因此,將7,8號低加外護包殼全部進行拆除,對凝汽器內(nèi)圈27根(其中2根被擊穿)表面存在損傷的釹管全部用堵頭進行封堵。在開機抽真空(機組未沖轉前)時,對凝汽器內(nèi)圈鈦管再次進行貼膜查漏,以確保凝汽器鈦管無泄漏。否則,開機后,凝汽器受熱向下膨脹時,由于受阻只能向上膨脹,會引起低壓缸中心線改變而出現(xiàn)機組振動。西安比較好的鈦管查漏哪家好
凝汽器鈦管的主要構成材質(zhì)是鈦材料,通常在運行工況相對比較復雜的情況下,該種材料仍會發(fā)生磨損或者腐蝕;閻良區(qū)檢測鈦管查漏公司哪家好
器鈦管泄漏原因分析,從實踐來看,造成凝汽器鈦管泄漏的原因大概有一下幾方面:1)在低缸檢修期間防護板布置安裝不到位,使工器具、零部件不慎掉入汽器中,從而導致鈦管被嚴重砸傷。2)在機組運行中,因凝汽器鈦管上部位布設了很多的管道以及疏水防護板等,如果這些裝置安裝焊接出現(xiàn)了題就可能發(fā)生脫落、斷裂,進而掉入汽器中將鈦管砸傷。3)對于凝汽器鈦管而言,尤其是靠近疏水口位置,因疏水消能器失效,導致大量高能疏水蒸汽沖刷管子,以致于鈦管嚴重減薄而發(fā)生穿漏。此外,清洗鈦管過程中,所選用的工具過大時,很容易劃傷鈦管內(nèi)壁。閻良區(qū)檢測鈦管查漏公司哪家好
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