推桿爐可以用于粉末冶金鐵銅基制品燒結、磁性材料燒結、高合金及硬質合金制品燒結,本系列推桿爐是全自動連續(xù)式作業(yè)的粉末冶金設備,主要用于粉末冶金制品的燒結。整套設備由爐體、料舟推送裝置及溫控系統(tǒng)三大部分組成。發(fā)熱元件分布在馬弗的上、下側,采用爐體左右兩側貫通抽拉式安裝,安裝及維修十分方便。每段都配置由熱電偶、數(shù)顯式只能PID調節(jié)器和可控硅組成的閉環(huán)控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動精確控溫(控溫精度±10C)。前、后進出料端均設雙爐門構成氣體置換室,降低了氣氛的點和消耗量,提高產品質量的穩(wěn)定性和生產安全性。推桿爐采用高質量陶瓷纖維針刺毯為原料,使用高壓設備壓縮制成。南京燃氣式推桿爐作用
推桿爐以高密度粉末冶金結構件為主,在設計上決定選用以中性氣管(90%N+10%H)為保護爐氣,向國外招標購買。當時采取軟、硬件同時引進招標,并以批量(1萬件以上)試生產合格率達到98~99%為項目的驗收指標。為保證推桿爐產品公法線變動公差及公法線長度合格、盡可能減小燒結變形,加長了冷卻段長度從而降低了工件冷卻速度和出爐翟度,使燒結后的傳動齒輪生坯公法線長變動公差,大批量燒結后能達到0.04~0.05mr以下,使精整后初級傳動齒輪的公法線長度公差在要求的0.0Smoa以內。福建球化推桿爐在推桿爐內加熱時可以使推桿爐的一個爐門關閉,在同一個爐門完成送料及出料。
為了減少推桿爐的爐膛高寬比,提加熱速度,鍛坯在電電爐中退火加熱時,裝箱進爐,先加熱的是上面的鍛坯,熱量傳遞的主要方向是從上至下,因此,減少爐臆高寬比,有利于提離加熱速度,從而減少熱損失。我們將爐膛離寬比由過去的0.90降為0.65。另外,爐口靠爐門自重密封,能有效地減少熱氣外流;爐頂呆用輕質異型磚砌筑,磚縫少且呈梯型,確保了妒腔的氣密封,能有效地減少熱損失·推桿爐是1970年初安裝投產的,該設備采用連續(xù)退火工藝,其工藝落后,生產周期長,效率低,產品質量不穩(wěn)定,不能適應生產發(fā)展的要求,為提離生產效率,講足生產的需要,我們在對軸承行業(yè)同類型設備進行技術調研的基礎上,提出了對推桿護進行技術改進。
推桿爐推桿為油缸式液壓推動,兩邊爐門為電動升降式爐門,淬油池提升機構為電動式快速提升結構,當每個框推進時雙邊爐門一起打開(一邊進、一邊出),液壓油缸推動與兩邊爐門打開為互鎖裝置,也就是兩邊爐門都升起之后液壓推桿再迅速推動下一料框進入(可防止料框推壞爐門),料框推出之后進入油池提升框架內,然后提升機構帶動料框提升再迅速下降進入淬油池中,這一套動作的時間為10-15秒。結構材料:爐門采用3mm耐熱鋼板焊接制作。推桿爐的電控系統(tǒng)能有效自動根據(jù)爐內溫度需要控制燃燒機工作,限度節(jié)省燃料。
推桿爐的主要特點是將周期式加工改為連續(xù)生產,并在加溫區(qū)與等溫區(qū)中間安裝有數(shù)根強制降涅的冷卻風管,這不但使工件能從退火溫度較快地降至等泓溫度,而且使等溫溫度均勾,符合等溫退火工藝要求,其特點如下,縮短退火周期,從原來周期式退火的22~24h縮短為15h左右。由于快速冷卻至等溫溫度,奧氏體在等溫條件下轉變,所以,工件碳化物顆粒細小,組織和性能較為均勾一皺??山柚诳刂频葴厝Χ葋碚{整得到的組織和性能,由于改周期式為連續(xù)式生產,省去很多麻煩。推桿爐采用高質量特種耐火材料,保溫效果好,熱能損耗底。臺州工業(yè)推桿爐原理
推桿式高均溫回火爐,主要由型鋼和鋼板制成,爐襯與爐殼夾層采用硅酸鋁纖維保溫。南京燃氣式推桿爐作用
推桿爐爐襯采用爐膛底部爐襯采用高質量保溫磚、高鋁耐火磚,燒結段爐體兩側爐襯采用硅酸鋁耐火纖維板纖維棉,爐蓋爐襯采用硅酸鋁耐火長纖維折疊塊吊頂;由玻璃轉子流量計、調節(jié)閥門等控制爐內氣氛。主推桿采用液壓油缸,配備節(jié)流閥對油缸的前進和后退速度進行調節(jié);設備進出料口處設置氣體置換室,通過前后兩道閘門連鎖運行,使物料在進出爐內前在置換室內排除帶入的氧氣。另排氣口裝有自動引燃氣,可以自行點火。采用重質耐火磚、輕質耐火磚、輕質保溫磚等制作成復合型襯體。南京燃氣式推桿爐作用