寧波加熱推桿爐供應商

來源: 發(fā)布時間:2022-03-27

高溫間接加熱推桿爐,由爐體、爐門、爐門升降裝置組成,爐體由爐罩、臺車、移動輪組成,爐體的爐膛入動連接有爐門,爐門通過爐門升降裝置控制完成與爐體開/合配合;爐體內設有加熱元件,在爐體頂部設有循環(huán)風機,并在爐體頂部設有煙囪;其特征在于:所述的煙囪其煙道底部設有電磁碟閥,電磁碟閥上部的煙道上設有分出口,分出口與引風機的管道連接,煙道頂部設有過濾罩。本發(fā)明,維修時可以在不降溫停爐的狀況下通過電阻絲安裝窗口進行更換??s短電熱元件的更換時間,給用戶帶來極大方便。并能降低電熱元件的使用成本,節(jié)約能源費用。推桿爐的鋁水控溫精度可達到±5度,確保產(chǎn)品質量,有效降低廢品率。寧波加熱推桿爐供應商

目前,我國有近百家的刀片、刃具生產(chǎn)廠家:由于大部分廠家使用的刀片、刃具熱處理設備,均為燃油、燃氣或電加熱的推桿爐:因為沒有保護性氣氛.也沒有先進的淬火工藝設備,產(chǎn)品在加熱過程中,不但氧化嚴重,且淬火后產(chǎn)品變形量大.廢品率高達50%以上,因此產(chǎn)品價格居高不下,在國內外市場上沒有競爭力。該推鏈式可控氣氛釬焊爐,由于刀片是在保護性氣氛狀態(tài)下進行加熱,冷卻時噴淋液氨,因此刀片不氧化,可一敬性完成刀片釬焊、氣淬、光亮熱處理。用這種新工藝處理過的刀片,變形量小,產(chǎn)品質量穩(wěn)定,廢品率低,目前已形成大批量生產(chǎn)推桿爐可處理4200ram的長刀片。每爐可處理1500kg物料(包括料盤、料筐),很好的提高了生產(chǎn)率。山東鋼球推桿爐結構推桿爐依靠推料機構將放置在軌道上的爐料推入爐內和爐外,在進行加熱時保持一定時間的相對靜止狀態(tài)。

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推桿爐調質生產(chǎn)線每班配置7人,每天分兩班,24h不停爐作業(yè),由干頻繁的設備維修和工裝維修,設備的不穩(wěn)定嚴重影響了產(chǎn)量,平均日產(chǎn)量只有9左右,給整個產(chǎn)品生產(chǎn)過程帶來了一定的不利影響。根據(jù)統(tǒng)計分析,在這種生產(chǎn)條件下、每個月的設備和工裝維護維修費用、電費、澤火冷卻介質和工裝消耗,工人工資,凈利潤(不計其他費用開支》這5方面分別占據(jù)了該生產(chǎn)線月產(chǎn)值的17%,50%、8%、13%、9%,而返修率高達10%。通過調查發(fā)現(xiàn),設備老化和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的人為因素致使返修率居高不下,而設備老化、返修率高和不規(guī)范的生產(chǎn)操作是造成維護維修費和用電景高的主要原因,這種高能耗,高成本的生產(chǎn)模式不符合熱處理行業(yè)良性發(fā)展的需求。推桿爐的電控系統(tǒng)能有效自動根據(jù)爐內溫度需要控制燃燒機工作,限度節(jié)省燃料。

經(jīng)細致分析發(fā)現(xiàn),由于原設計推桿爐V區(qū)長度相對較短,料盤數(shù)量較少,在設定推料(盤)周期較短時,容易造成預冷淬火區(qū)(V區(qū))內零件的實際淬火退度降不下來,尤其在裝料量偏大的情況下,更容易出現(xiàn)以上問題。為此,針對以上缺陷進行了細致的研究與論證,有針對性地對原設計的推桿爐進行改進,新制造的雙排滲碳爐彩用了適當加長滲碳爐長度、增加爐內料盤數(shù)量的設計,較好地解決了上述問題。推桿工作室內設有21工位。其工位時間同隔、工件節(jié)拍、正反轉動均可調節(jié),并受控于內置程序。推桿爐應用范圍廣:陶瓷,玻璃,機械,新材料開發(fā),特種材料,耐火材料。湖南網(wǎng)帶式推桿爐供應

推桿爐生產(chǎn)率高、操作條件好,適用于生產(chǎn)線的熱處理工作。寧波加熱推桿爐供應商

推桿爐的溫控采用進口島電表與一體化大功率固態(tài)繼電器實行PID控制,另配多點記錄儀記錄完整各區(qū)工藝曲線,并可超濁報警,操作采用按鈕加燈光顯示,實現(xiàn)對風機運轉、加熱器通斷及爐門升降及進出料等動作。推桿爐液壓系統(tǒng)動作順序采用進口PC可編程邏輯控制系統(tǒng)控制。電控部分主要包括溫控、操作兩部分。溫控采用國產(chǎn)數(shù)顯表交流接觸器實行普通位式控制,另配記錄儀記錄完整工藝曲線,并可超溫報警;操作采用按扭加燈光顯示,實現(xiàn)對臺車進出、加熱元件通斷及爐門升降等動作的控制,并設有連鎖裝置,當爐門升高工或關閉至一定位置時臺車可進行動作,安全可靠。寧波加熱推桿爐供應商