推桿爐改造的方案將連續(xù)退火設(shè)備改為等火設(shè)備,改進后的爐型為推桿式等溫爐。軸承倒鍛件一般要經(jīng)球化退火熱處理,其目的主要為了降低硬度,便于車削加工,并獲得均勾分布的粒狀珠光體組織,為淬回火熱處理提供良好的組織準備,以獲得的綜合力學(xué)性能。根據(jù)熱處理相變理論,軸承鋁龜件球化退火溫度在加熱,使足夠的碳化物奧氏體化,保溫適當時間,以一定的冷卻速度,使奧氏體變?yōu)橐澡F素體為基體的粒狀碳化物的珠光體組織。為滿足等溫退火工藝要求,并獲得彌散度好的均勻粒狀球光體組織,就必須在轉(zhuǎn)變前具有相當數(shù)量的結(jié)晶和一定的轉(zhuǎn)變能量,欲使在A以上的奧氏體快速降至An下臨界點,就須加大冷卻速度,增設(shè)降溫機構(gòu)。推桿爐的鋁水控溫精度可達到±5度,確保產(chǎn)品質(zhì)量,有效降低廢品率。江西推桿爐操作方法
目前,我國有近百家的刀片、刃具生產(chǎn)廠家:由于大部分廠家使用的刀片、刃具熱處理設(shè)備,均為燃油、燃氣或電加熱的推桿爐:因為沒有保護性氣氛.也沒有先進的淬火工藝設(shè)備,產(chǎn)品在加熱過程中,不但氧化嚴重,且淬火后產(chǎn)品變形量大.廢品率高達50%以上,因此產(chǎn)品價格居高不下,在國內(nèi)外市場上沒有競爭力。該推鏈式可控氣氛釬焊爐,由于刀片是在保護性氣氛狀態(tài)下進行加熱,冷卻時噴淋液氨,因此刀片不氧化,可一敬性完成刀片釬焊、氣淬、光亮熱處理。用這種新工藝處理過的刀片,變形量小,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,廢品率低,目前已形成大批量生產(chǎn)推桿爐可處理4200ram的長刀片。每爐可處理1500kg物料(包括料盤、料筐),很好的提高了生產(chǎn)率。鄭州冶金推桿爐推桿爐采用3區(qū)3臺高速熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機,不銹鋼雙環(huán)氣流完全循環(huán)風(fēng)道,使推桿爐內(nèi)工件溫度均勻。
高溫間接加熱推桿爐,由爐體、爐門、爐門升降裝置組成,爐體由爐罩、臺車、移動輪組成,爐體的爐膛入動連接有爐門,爐門通過爐門升降裝置控制完成與爐體開/合配合;爐體內(nèi)設(shè)有加熱元件,在爐體頂部設(shè)有循環(huán)風(fēng)機,并在爐體頂部設(shè)有煙囪;其特征在于:所述的煙囪其煙道底部設(shè)有電磁碟閥,電磁碟閥上部的煙道上設(shè)有分出口,分出口與引風(fēng)機的管道連接,煙道頂部設(shè)有過濾罩。本發(fā)明,維修時可以在不降溫停爐的狀況下通過電阻絲安裝窗口進行更換??s短電熱元件的更換時間,給用戶帶來極大方便。并能降低電熱元件的使用成本,節(jié)約能源費用。
推桿爐其吸收率與同溫度下的黑度相等,由于爐控壁表面黑度增高,其吸牧能力相應(yīng)提高,爐壁表面溫度較未涂涂料前也隨之增離了,從《即四次方定律)可知,爐壁向鍛坯的輻射傳熱量也相應(yīng)增加了,從面提高了爐內(nèi)熱交換的效果。當然,由于爐按壁表面溫度的提高,會使通過爐襯的散熱損失相應(yīng)有所增加,但由于爐勝壁對鍛坯的棲射傳熱量與爐膜壁表面鸛度成四次方的關(guān)票,面通過爐壁單位面積所傳遞的熱量只與爐襯內(nèi)外表面的溫度差咸一次方的關(guān)系,所以,鍛坯獲得的熱量多,而爐襯散熱撰失的增加較少,總的說來,改善了加熱效果。推桿爐嚴禁潮濕零件和帶油污的零件放入爐內(nèi)。
推桿爐的溫控采用進口島電表與一體化大功率固態(tài)繼電器實行PID控制,另配多點記錄儀記錄完整各區(qū)工藝曲線,并可超濁報警,操作采用按鈕加燈光顯示,實現(xiàn)對風(fēng)機運轉(zhuǎn)、加熱器通斷及爐門升降及進出料等動作。推桿爐液壓系統(tǒng)動作順序采用進口PC可編程邏輯控制系統(tǒng)控制。電控部分主要包括溫控、操作兩部分。溫控采用國產(chǎn)數(shù)顯表交流接觸器實行普通位式控制,另配記錄儀記錄完整工藝曲線,并可超溫報警;操作采用按扭加燈光顯示,實現(xiàn)對臺車進出、加熱元件通斷及爐門升降等動作的控制,并設(shè)有連鎖裝置,當爐門升高工或關(guān)閉至一定位置時臺車可進行動作,安全可靠。推桿爐的電爐生產(chǎn)率高、操作條件好,適用于生產(chǎn)線的熱處理工作。福建高溫推桿爐定制
推桿爐爐襯采用節(jié)能減排技術(shù)陶瓷纖維高壓模塊。江西推桿爐操作方法
推桿爐優(yōu)于常規(guī)臺車式、井式爐,它具有自動化程度高,易于操作,能耗小,產(chǎn)量大,以及人員配置少等優(yōu)點。根據(jù)實際生產(chǎn)情況統(tǒng)計,一條推桿式連續(xù)爐生產(chǎn)線一分兩班,每班人不停爐作業(yè)日產(chǎn)量可達,合格率達到。每個月的設(shè)備和工裝維護維修費用、電費、淬火介質(zhì)和工裝消耗、工人工資、凈利潤不計其他費用開支這方面占據(jù)此生產(chǎn)線月產(chǎn)值的比例分別為返修率為。由以上數(shù)據(jù)可以看出,推桿式連續(xù)爐投入使用后,工人工資大幅提高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)成本有所降低,經(jīng)濟效益也達到了較高水平。江西推桿爐操作方法