淮北二手節(jié)能時效爐廠家

來源: 發(fā)布時間:2021-10-16

鋁合金快速固溶爐是由爐體、爐體鋼支架、可拆式爐頂、爐襯、加熱元件、循環(huán)風(fēng)機(jī)、導(dǎo)風(fēng)板、朝下氣缸壓緊式爐門、快速升降機(jī)構(gòu)、料架、淬火槽、運料車、控制系統(tǒng)及配電柜/控制柜、液壓系統(tǒng)等組成。爐體外殼框架采用型鋼焊接成型,內(nèi)壁采用1Cr18Ni9Ti耐熱鋼板,內(nèi)襯采用全纖維結(jié)構(gòu),爐殼內(nèi)表面鎖緊一層高密石陶瓷纖維板,起到隔熱作用并保護(hù)爐殼表面不被腐蝕。加熱元件采用0Cr25AL5合金扁帶,用不銹鋼圓鋼固定于爐膛周圍,圓鋼外表套上防短路瓷管絕緣,電阻帶再套在瓷管外面。時效爐的排煙系統(tǒng)沒有經(jīng)過二次利用,直接排出爐外對煙氣進(jìn)行二次利用可以提高能量利用率,減少能源消耗?;幢倍止?jié)能時效爐廠家

淬火水池深度超過裝料框1.5倍,可確保工件在淬火池得到淬火冷卻,淬火水池內(nèi)另采用電加熱管進(jìn)行加熱。并通過測溫儀表自動控制。水池有進(jìn)水口,可冷卻水溫,池內(nèi)設(shè)有循環(huán)水泵進(jìn)行熱水噴射循環(huán),使溫度均勻。爐口四周嵌有耐火纖維棉砂封刀,爐門關(guān)閉后與爐口的插刀貼緊,確保無熱量散發(fā)。加熱元件采用帶狀電熱元件,分別布置在爐膛兩側(cè),材質(zhì)為0Cr25AL5合金絲,使用壽命長。

電爐各機(jī)械傳動部分采用連鎖控制,即爐門打開后自動切斷通風(fēng)機(jī)裝置和加熱件電源。 廣東高效節(jié)能時效爐回收鋁合金時效爐特點:熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)新穎,爐溫均勻度好。

變頻自動溫控系統(tǒng)

由觸摸屏、S7-200PLC、四支熱電偶、8通道無紙溫度記錄儀組成。升溫溫度、保溫溫度、升溫時間、保溫時間可分別在觸摸屏上進(jìn)行設(shè)置。

溫度控制采用級聯(lián)控制方式,即由4支溫度熱電偶采集的時效爐內(nèi)溫度信號送入PLC的閉環(huán)控制模塊經(jīng)冷端補償,線性化處理,與觸摸屏給定值一起經(jīng)運算,其結(jié)果與爐溫度熱電偶采集的溫度信號,再經(jīng)PLC運算處理后,輸出給燃?xì)馊紵龣C(jī),從而控制火焰大小,達(dá)到溫度自動調(diào)節(jié)的目的。同時通過PLC程序控制模擬量輸出模塊,輸出DC0-10V模擬量至變頻器,變頻器輸出相應(yīng)的頻率來控制循環(huán)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,以改變爐內(nèi)空氣的對流速度,使?fàn)t內(nèi)空氣溫度達(dá)到均勻化,完成鋁型材時效的目的。

隨著陸續(xù)出臺一系列環(huán)境整治政策,節(jié)能環(huán)保已成為生產(chǎn)企業(yè)一項迫在眉睫的任務(wù)。在鋁合金型材生產(chǎn)過程中節(jié)約能源的消耗,理應(yīng)引起我們的高度重視。

鋁型材在擠壓成型后強度不足,須經(jīng)過時效熱處理才能進(jìn)入后續(xù)的表面處理工藝。而臥式時效爐普遍存在加熱升溫慢、裝料車所耗無效熱過多以及煙氣帶走熱量過多的缺點。本文介紹的新建時效爐通過結(jié)構(gòu)改造、采用滾筒/鏈條式傳動以及回收熱煙氣等途徑,提高了時效爐的熱效率,減少燃料的消耗量,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和降低生產(chǎn)成本的目的。


新建節(jié)能時效爐還在選材、選料等方面追求比較好節(jié)能效果。

技改前A1時效爐溫度曲線

①由于在時效過程中,電機(jī)的轉(zhuǎn)速比技改前有所降低,節(jié)約了大量電能和天然氣消耗,年節(jié)約電費和天然氣費用約30.6萬元。


②技改前循環(huán)風(fēng)機(jī)的平均電流為95A,技改后平均電流為66.2A,所以可以有效延長異步電機(jī)、動力電纜的使用壽命。


③通過檢測,技改后鋁材的抗拉強度完全能夠滿足工藝要求。


④溫度曲線在保溫階段更加平滑,鋁材各部位溫度更加均勻,時效效果明顯提高;


⑤三個月回收成本,實現(xiàn)了用小的投入換來較好的節(jié)能效果。


時效爐爐體的保溫性能不足,導(dǎo)致熱量逃逸情況嚴(yán)重,降低熱效率。山西節(jié)能時效爐廠家供應(yīng)

時效爐門殼體亦用鋼材焊接作框架,外壁亦用冷軋鋼板制作,內(nèi)襯亦用硅酸鋁耐火纖維針毯作隔熱和保溫材料?;幢倍止?jié)能時效爐廠家

結(jié)合我公司時效爐的具體情況進(jìn)行分析、查找,時效爐能耗高的主要原因及解決方案論述如下:

(1)兩次時效間隔時間過長,時效爐連續(xù)利用率低

針對此問題,我們主要通過合理安排時效爐開爐時間,盡量保證鋁材時效量,盡可能縮短兩爐之間間隔時間,保持時效爐運行的連續(xù)性。

(2)在時效過程中循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)置不合理

從技改前時效爐溫升曲線圖可以看出,在保溫階段,風(fēng)機(jī)一直工頻運行顯然不合理。這樣高的轉(zhuǎn)速不加大了電能消耗而且溫升曲線在保溫段波動較大,同時也加大了燃?xì)庀摹?


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