蘇州氣體低壓滲碳價位

來源: 發(fā)布時間:2024-06-29

裝備,低壓滲碳工藝可與各種真空爐配套使用,用戶可根據(jù)各自的產品特點、生產規(guī)模及裝備狀況等,選擇合適的爐型。①單室高壓氣淬真空爐。該爐投資少、一爐多用,既可進行工模具的真空熱處理及其他真空處理工藝,又可實施低壓滲碳工藝。但這種爐型一般氣冷壓力限于|兆帕或1.5兆帕以內,對截面積較大的零件或淬透性較差的材料不能實現(xiàn)滲碳后直接淬火。典型的爐型見圖1。②雙室及三室真空爐。雙室爐分為雙室油淬爐和雙室氣淬爐,縣體的選擇原則主要依據(jù)要處理零件的材料、形狀及性能要求。真空滲碳是較為先進的一種工藝,該工藝對環(huán)境造成的污染較小,并且經過真空滲碳后的金屬工件質量較優(yōu)。蘇州氣體低壓滲碳價位

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滲碳:是對金屬表面處理的一種,采用滲碳的多為低碳鋼或低合金鋼,具體方法是將工件置入具有活性滲碳介質中,加熱到900--950攝氏度的單相奧氏體區(qū),保溫足夠時間后,使?jié)B碳介質中分解出的活性碳原子滲入鋼件表層,從而獲得表層高碳,心部仍保持原有成分。相似的還有低溫滲氮處理。這是金屬材料常見的一種熱處理工藝。為解決可控氣氛滲碳無法克服的表面內氧化及高溫深層滲碳的問題,在發(fā)達國家工業(yè)領域已開始大量應用低壓真空滲碳技術,而國內采用真空滲碳替代常規(guī)氣氛滲碳也只是一個時間問題。上海綠色低壓滲碳市價真空滲碳一般采用脈沖式,即“強滲→擴散→強滲→擴散…”的循環(huán)模式。

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真空滲碳的工藝過程:1、滲碳零件的清洗主要是為了防止污染真空淬火油和真空泵。若只有油污,可以不清洗。不能有灰塵、雜物、切削液等雜質。2、上工裝。選取合適的工裝,采用合適的裝爐方式,可以有效的減小工件變形,提高零件的淬火質量。避免因為工裝的原因造成局部淬火不均勻。3、裝爐。工件進冷室,冷室抽真空,打開隔熱門,工件轉移至滲碳熱室(真空滲碳氣淬爐無需轉移),準備加熱。4、加熱。制定工藝時依據(jù)裝爐量和工件形狀選取合適的升溫速度,盡可能采用分段加熱、保溫,使所有工件勻溫。5、滲碳。真空滲碳是采用脈沖式滲碳。比如先滲碳三分鐘,然后擴散8分鐘,再滲碳三分,擴散8分,以此類推。整個工藝有若干段組成。段數(shù),滲碳溫度,時間決定滲碳層深度。6、降溫保溫淬火工藝結束后淬火操作和普通真空設備操作方式相同。需要二次淬火的,采用降溫保溫正火,之后高溫回火,再加熱淬火。真空滲碳油淬爐,冷室具備油淬和氣冷功能。氣冷壓力2bar,冷速略大于正火。真空滲碳氣淬爐具備高壓高壓氣淬爐的所有功能。

真空滲碳技術美國于1950年進行研究,1960年申請專利 ,真空滲碳技術初見端倪。1972年Hayes Co.發(fā)表了這項技術,促進了真空滲碳技術的應用和發(fā)展,美國、日本等國競相研制和開發(fā)真空熱處理設備。與此同時,各公司的真空滲碳爐均是以真空淬火為主體的通用型真空爐附加滲碳功能,是冷壁型的。目前這種爐子仍是真空滲碳的主要設備,生產應用較廣。當真空滲碳溫度高于600℃時,丙烷易分解為碳、氫和甲烷,分解速率非??欤瑤缀跛查g完成,所以當丙烷氣進入加熱室內便開始分解,在被加熱工件的附近空間更是傾向于大量分解,使加熱室內極易形成炭黑,而在爐子中相對溫度較低的部位,如內殼或管道內,丙烷還形成焦油,對真空泵組極為有害。因而真空滲碳爐要求能夠排除或燒掉炭黑。在低壓真空狀態(tài)下,滲碳方式是通過數(shù)個子滲碳程序組成的,包括多個強滲和子擴散。

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工藝。真空(低壓)滲碳的一般工藝是在抽到0.1~1帕真空度的冷壁式真空爐內把工件加熱到900~1050℃的滲碳溫度,隨即往爐中以間歇方式通入100~1000帕壓力的丙烷(強滲期),然后停止通氣保持溫度(擴散期),經一定時間擴散,降溫到840~860℃在油或惰性氣體中施行淬火,然后在180~200℃的空氣爐中進行回火。乙炔在真空中高溫下可完全裂解為碳和氫,且易于擴散到滲碳件的各個部位,形成均勻的滲碳效果。尤其是工件內孔壁和不通孔(如內燃機噴油嘴)內都可以獲得理想的滲碳質量,這是其他任何滲碳氣體都無可比擬的。真空滲碳具體的選擇根據(jù)需處理的零件的類別、形狀特點以及滲碳層深度來確定。浙江鎢鋼低壓滲碳加工廠家

整個真空滲碳工藝可分為一段式、脈沖式、擺動式這幾種形式。蘇州氣體低壓滲碳價位

改進熱用料架,從圖5中可看出新料架取消了擋邊,且零件上下層是交錯擺放的,極大地改善了滲碳氣體的流通性,使?jié)B碳氣體能夠與料架上的零件接觸更充分,對改善滲碳均勻性有很大幫助。改進效果跟蹤,在使用改進措施前,對一爐裝爐量為400件的產品進行全數(shù)強噴分選操作,分選后發(fā)現(xiàn)其中40件存在表面軟點現(xiàn)象,廢品率達到10%,經金相分析,排除了淬火引起表面軟點的可能性,確認為滲碳過程造成的表面軟點,因此可認為滲碳失效率達到10%,影響了零件滲碳的均勻性。在使用改進措施后,同樣裝爐量的同一種零件,淬火參數(shù)與淬火過程都與之前相同,經強噴分選后整爐零件均未發(fā)現(xiàn)表面軟點,產品報廢率為0,即滲碳失效率為0,滲碳均勻性得到有效改善,企業(yè)生產成本得到有效控制。蘇州氣體低壓滲碳價位