藍(lán)昊環(huán)保公司與日鋼,西林特鋼,濟(jì)鋼,鞍鋼等國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)期合作,根據(jù)高爐噴煤設(shè)備在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些問題,不斷改進(jìn)高爐噴煤設(shè)備的制作工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以適應(yīng)鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵設(shè)備的更新?lián)Q代,做到與時(shí)俱進(jìn)。 ? ? ??我公司專業(yè)生產(chǎn)高爐噴煤**彈子閥,噴煤支管截止閥,煤粉分配器,煤粉過濾器,補(bǔ)氣調(diào)節(jié)器,噴煤粉球閥,補(bǔ)氣逆止器,充壓放散裝置,點(diǎn)式流化器,流化裝置等高爐噴煤設(shè)備,承攬高爐噴煤工程總包,歡迎廣大用戶來電來函咨詢選購(gòu)。吉林銷售煤粉過濾器制造廠家
可清楚知道罐內(nèi)煤粉重量。2.整個(gè)噴吹系統(tǒng)通過一套西門子PLC系統(tǒng)自動(dòng)控制,根據(jù)高爐的要求控制噴煤量。可以自動(dòng)計(jì)算煤量,設(shè)有安全連鎖。3.為整個(gè)噴煤系統(tǒng)提供壓縮氣體的是兩臺(tái)13m3的螺桿空壓機(jī),排氣壓力;空壓機(jī)出口對(duì)應(yīng)一個(gè)5m3儲(chǔ)氣罐,給系統(tǒng)提供穩(wěn)定的氣源,空壓機(jī)一開一備,確保系統(tǒng)用氣的可靠性。4.噴吹流化系統(tǒng)采用上出料方式,噴吹系統(tǒng)采用濃相輸送,噴吹罐出口設(shè)有快速切斷閥門,保證安全噴煤。5.噴煤主管道采用無縫鋼管,并伴有一條可通壓縮空氣的吹掃管道,保證高爐輸煤管線吹掃用氣以及煤強(qiáng)事故處理用氣。6.煤粉分配器布置在爐前適當(dāng)位置,負(fù)責(zé)把主管道的煤粉分配給高爐各風(fēng)口。土建部分:1.操作室和空壓機(jī)房同建在一塊,內(nèi)部設(shè)有隔墻,共計(jì)70m2左右。2.主廠房全部采鋼瓦包裝(除布袋箱以外),下部有300mm~400mm高的磚砌墻,外部水泥找平,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況適當(dāng)預(yù)留排水孔和電纜孔。房?jī)?nèi)空壓機(jī)的散熱利用排風(fēng)扇直接排出房外,防止室內(nèi)溫度太高。系統(tǒng)環(huán)保:噴煤制粉系統(tǒng)采用全負(fù)壓生產(chǎn),不存在煤粉泄漏或揚(yáng)塵現(xiàn)象。設(shè)備冷卻水采用封閉循環(huán)。藍(lán)昊環(huán)保環(huán)保工程有限公司是一家專業(yè)從事:煤粉分配器、煤粉噴強(qiáng)、彈子閥、流化裝置、流化板等高爐噴煤設(shè)備的生產(chǎn)廠家!遼寧煤粉過濾器
藍(lán)昊環(huán)保對(duì)于日照鋼廠粗煉廠經(jīng)過半個(gè)月的時(shí)間研究、策劃、實(shí)施改造到落實(shí)效果,對(duì)噴煤過濾器排污閥口進(jìn)行了設(shè)備維護(hù)性改造,改造后效果經(jīng)過一個(gè)月試運(yùn)行以來,得到廠部領(lǐng)導(dǎo)一致肯定和認(rèn)可。噴煤是高爐爐況調(diào)節(jié)的重要手段之一,噴吹的煤粉經(jīng)過磨機(jī)的磨碎達(dá)到一定粒度后被儲(chǔ)存到煤倉,再使用管道配合高壓空氣輸送到高爐,煤粉中往往夾雜著許多雜物(布條,鐵屑和編織袋等)會(huì)導(dǎo)致高爐堵***;清理過濾器排污時(shí),排污閥口離排污溝距離太遠(yuǎn),粉煤經(jīng)過高壓沖出來,導(dǎo)致煤粉四處飛散在空氣中,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員吸入過多煤粉,飛散出來的煤粉嚴(yán)重影響環(huán)保。整改前過濾器清理排污時(shí),壓力增大,煤粉還未落在排污溝里,就會(huì)飛散在空中,藍(lán)昊環(huán)保作業(yè)人員長(zhǎng)期在此環(huán)境中,可能會(huì)導(dǎo)致塵肺?。粔毫Υ髸r(shí),煤粉從排污口沖出,有大量粉塵飛散在空中并落在各個(gè)作業(yè)區(qū)域和設(shè)備設(shè)施上,影響設(shè)備環(huán)境衛(wèi)生,打掃起來增加人員勞動(dòng)量。整改后藍(lán)昊環(huán)保經(jīng)過改造后的排污閥口增加金屬軟管,可隨排污方向放置固定,避免煤粉飛散至空中,對(duì)人員身體健康造成傷害;新增加的金屬管道耐高溫,耐磨損,煤粉經(jīng)強(qiáng)壓沖出時(shí)金屬管道起到緩沖作用,直至排向排污溝,使排污時(shí)煤粉與空氣的接觸減少。
實(shí)用新型涉及在向高爐噴吹煤粉過程中,清理噴吹管道煤粉過濾器中雜質(zhì)時(shí),使用的一種煤粉過濾器。背景技術(shù)煤粉過濾器是濾除煤粉中雜物的常用設(shè)備,一般安裝在噴吹管道上,通過濾網(wǎng)將大塊異物分離,防止管道堵塞,使煤粉輸送暢通無阻,保證連續(xù)穩(wěn)定噴煤。現(xiàn)有的煤粉過濾器包括噴煤過濾器主體、濾網(wǎng)及壓蓋,壓蓋通過壓條及壓緊螺栓將噴煤過濾器主體密封住,為了提高密封性能,在壓蓋與煤粉過濾器主體之間設(shè)置0型密封墊。在向高爐噴吹煤粉過程中,煤粉中的雜質(zhì)被煤粉過濾器內(nèi)的濾網(wǎng)翔業(yè):在干煤粉氣化工藝中,現(xiàn)在普遍使用的一種低壓煤粉過濾器是脈沖袋式過濾器.為了防止煤粉附著在濾袋上,造成濾袋前后壓差增大,過濾面積減少,需要通過遠(yuǎn)程自動(dòng)控制脈沖閥組對(duì)濾袋進(jìn)行定阻清灰或定時(shí)清灰,從而使袋式過濾器達(dá)到良好的運(yùn)行效果翔業(yè):實(shí)用新型是采用如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的靜態(tài)煤粉過濾器,包含帶有角鋼骨架的過濾網(wǎng),還包含框架,在框架的一側(cè)開有過濾網(wǎng)出口;
摘要略鋼高爐噴煤工程采用制粉和噴吹于一體的直接噴吹技術(shù)。制粉系統(tǒng)采用了中速磨煤機(jī)和高濃度低壓脈沖袋式收集器進(jìn)行一級(jí)收粉的短流程工藝,噴吹系統(tǒng)采用了并聯(lián)罐、上出粉、總管加分配器的濃相單管路直接噴吹工藝。在總結(jié)以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)該工程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),投產(chǎn)后迅速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)躍上了一個(gè)新臺(tái)階。關(guān)鍵詞高爐濃相噴吹煙煤設(shè)計(jì)前言略鋼現(xiàn)有3座高爐(300m3×1座、425m3×2座),合計(jì)爐容1150m3,原噴煤生產(chǎn)線因工藝落后、制粉噴吹能力嚴(yán)重不足,2座425m3高爐處于低噴煤冶煉狀態(tài),1座300m3高爐處于全焦冶煉狀態(tài)。略鋼沒有自產(chǎn)焦化廠,主要依賴外購(gòu)高價(jià)焦炭維持生產(chǎn),且來源不固定、化學(xué)成分和冶金性能差異較大,時(shí)常導(dǎo)致爐況不穩(wěn)定不順行,冶煉成本居高不下,在全國(guó)同級(jí)高爐中,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)長(zhǎng)期處于下游水平。為了降低高爐生產(chǎn)成本,略鋼公司決定新建1條工藝先進(jìn)、技術(shù)可靠的噴煤生產(chǎn)線,為3座高爐實(shí)現(xiàn)大噴煤強(qiáng)化冶煉提供保障。設(shè)計(jì)時(shí)遵循“先進(jìn)、可靠、實(shí)用、高效”的原則,采取了單系列制粉,三系列噴吹,分別對(duì)應(yīng)3座高爐的布置方案。干燥劑按就近原則,抽送軋鋼加熱爐廢煙氣與新建煙氣爐高溫?zé)煔饣旌虾笫褂?。安徽正?guī)煤粉過濾器規(guī)格齊全
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降低煤粉在輸送過程中對(duì)噴吹管道的磨損。提高噴吹送粉能力提高送粉能力主要途徑是實(shí)現(xiàn)濃相輸送,噴煤采用圓盤分配器、噴吹罐蒸汽加熱保溫裝置和全氮?dú)鈬姶档却胧?,使煤粉溫度維持在65℃-75℃范圍內(nèi),減少高爐分配器壓力波動(dòng)、換罐波動(dòng)和堵***率,達(dá)到均勻、穩(wěn)定、連續(xù)噴煤,噴煤穩(wěn)定率。通過原煤取樣化驗(yàn)**,及時(shí)優(yōu)化調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),保證煤粉合格率,維持煤粉成分穩(wěn)定,有效提高入爐煤粉燃燒性能,提高噴煤質(zhì)量,為高爐提高噴煤奠定了基礎(chǔ)。提高精料水平精料是提高冶煉強(qiáng)度和降低焦化的重要措施,是保證高爐穩(wěn)定順行的先決條件,提高噴吹率是高爐高煤比的關(guān)鍵,而精料是高爐實(shí)現(xiàn)高煤比的重要保證。提高原料入爐品味。2號(hào)高爐以燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦為高爐爐料結(jié)構(gòu),原燃料均為專機(jī)***,無地?zé)厍蛉霠t,保證原燃料的成分穩(wěn)定均勻,原料TFe含量由55%提高到58%(圖1),F(xiàn)eO含量小于10%。同時(shí)加強(qiáng)原料篩分管理,控制燒結(jié)礦<5mm比例在5%以下,低溫還原粉化率控制在25%以內(nèi),轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度>72%。通過以上措施,明顯改善入爐原料質(zhì)量,減少了入爐粉末,料柱透氣性明顯改善。穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。焦炭作為高爐料柱骨架改善高爐透氣性、保證高爐缸順行對(duì)于提高煤比起著至關(guān)重要的作用。吉林銷售煤粉過濾器制造廠家
藍(lán)昊是北京藍(lán)昊環(huán)保設(shè)備有限公司今年新升級(jí)推出的,以上圖片*供參考,請(qǐng)您撥打本頁面或圖片上的聯(lián)系電話。